经典案例
山东省济宁市某污水处理厂一期设计规模为 4.5万立方米/日,采用预处理+A2O+深度处理工艺;三期扩建及一期提标工程将厂内现有预处理设备进行更新、 A2O工艺改为 A2O +AO+MBBR 工艺;改造后一期、三期工程总处理规模达到 6.0万立方米/日,共用一期原有预处理构筑物,出水水质要求达到地表水准IV类要求。
项目目标
改造原有钟式旋流沉砂池,处理规模由原有4.5× 104 m3 /d提升至6.0× 104 m3 /d ,同步提升除砂精度与除砂效率; 使用原构筑物进行改造,水力高程不出现重大变化; 提升沉砂池运行稳定性,避免出现频繁泄空、人工清掏的问题。
方案优势
针对比重2.65,粒径>150 μm砂砾去除效果>85%; 原池体改建,无结构性改动,水力高程无显著变化; 出砂有机物含量≈10%,含水率<40%,出砂量较改造前提升70~100% 活性污泥MLVSS/MLSS较改造前提升≈4%。
解决方案
使用1组2格多层旋流高效沉砂池,单池直径3.65m; 配置2台开式流道涡流离心排砂泵,单泵设计流量28 m3/h; 配置2套沉砂池中水反冲洗系统,保障运行稳定; 配置2套砂砾洗涤系统,单套处理能力>40 m3/h; 配置自控系统实现反洗、排砂周期性间歇运行联动,自适应进水流量调节。
运行效果:
除砂效果:对沉砂池进出水的连续监测显示,沉砂单元对>200um的无机砂平均去除效率90.2%,>150um的砂粒去除率82.3%,>100um的砂粒去除效率71.5%;以累积分布计,满足设计要求:“去除80%以上进水中比重2.65、粒径>150微米 的砂砾;
日出砂量0.4-1.0 m3, 较改造前提升92±17%;出砂量有机物含量≈10%, 含水率≈40%;
占地尺寸:沿用原有钟式旋流沉砂池池体,同样占地面积情况下, 设计处理水量提升50%,设计处理精度提升50um;
污泥改善:MLVSS/MLSS全年数据平均值改造后提升4%,理论计算污泥总体减量≈5%;有效降低污泥处置费用。
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